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“烘” 运当头谋发展 立式焕新提质效——公司兰炭立式烘干窑顺利投料试生产
2026年04月14日 13 信息员 字号
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4月13日,公司兰炭烘干提质增效技术应用研究项目正式投料进入试生产阶段。标志着公司在节能减碳、降本增效与绿色发展的道路上迈出关键一步,更成为公司培育新质生产力、推动产业转型升级的重要实践。

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本次项目的核心突破,是烘干窑实现从“卧”到“立”的华丽蜕变,更是一次贯穿工艺、能效与智能化水平的全方位迭代升级。新型立式烘干窑集成多项行业领先核心技术,采用热风“四进四出”逆流传热设计、多级均匀布风布料工艺,搭配新型旋转卸料器及智能化精准控温系统,同时深度融合气烧窑废气余热回收利用系统与沸腾炉高温烟气,为兰炭烘干提供持续稳定、高效清洁的热源。从设计源头就深度植入“优质高效、节能低碳、绿色环保、智能智联”的现代化理念,全方位提升烘干环节的综合效能。据了解,立式烘干系统配套搭建的气烧窑废气余热利用系统,实现了余热资源的循环利用,使综合能耗、粉尘及颗粒物排放浓度大幅下降,推动兰炭烘干环节从“追求增量”向“聚焦提质”转变,显著提升能源利用效率,有效降低单位产品碳排放,助力公司践行“双碳双控”目标,彰显绿色发展底色。另外,新型立式烘干窑的优势尤为突出,实现了提质、降耗、节能、环保的多重突破。兰炭经大倾角皮带机送入立式烘干窑后,采用从上到下蠕动下料方式,有效减少物料碰撞,使兰炭破损率大幅降低;优化后的布风系统均匀高效,大幅降低热风温度需求,在提升烘干效率的同时,从根本上减少兰炭烘干过程中的自燃风险,显著提升生产运营安全性。据测算,成功投运后,兰炭烘干能力将从原单炉12.5t/h提升至25t/h以上,兰炭破损率从平均8%降至2%以下;年节约综合能耗折合标准煤约600tce,年实现降本增效收益超300万元,经济效益与社会效益同步凸显。

此次立式烘干窑一次开车成功、顺利转入试生产,离不开公司的战略部署与坚强领导,更凝聚着全体干部职工的攻坚奉献与不懈努力。公司将接续奋斗、勇毅前行,持续聚焦提质增效与节能减碳核心目标,深植“双碳双控”理念,深化产业转型升级,着力将技术优势转化为持续的核心竞争力,奋力谱写企业高质量发展新华章。(霍连杰)