Z2b皮带改造中降本增效与环保的双赢之路



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当前,电化分公司原料车间Z2b皮带改造项目正在如火如荼地进行中。此次改造借助4#电石炉净化改造的契机,旨在解决原料车间转运系统长期存在的诸多问题。
原料车间转运系统物料经Z1ab到Z2再转至Z3ab,但Z2设备空间狭小,巡检不便,效率低下且存在安全隐患,运行中扬尘洒料严重。同时,多级运转导致物料破损率高,生产成本增加。这些问题相互交织,使得改造迫在眉睫。
为有效解决上述难题,电化分公司精心谋划,借鉴Z1a皮带改造经验并进一步优化方案。在设备选用上,采用10mm厚的耐磨三通下料器,并在内部粘接耐磨衬板,提高了下料器的耐磨性能和使用寿命。为方便巡检,拆除Z2部分平台,保留三通检查平台并安装楼梯。针对Z3b通廊除尘管道阻碍人行问题,将其移位至桥架外部并加装支架加固。
据介绍,该项目改造后,经济效益显著。改造后减少一台7.5kW电机,每日使用12小时,一年按365天计算,每度电0.46元,初步估算一年可创效15111元;也可大幅减少物料破损和洒料,降低设备维护费用;同时在环保与工作环境改善方面,改造效果同样突出。作业环境极大改善,扬尘浓度大幅降低,为员工创造了安全、健康、舒适的工作环境,保障了工人身体健康,提高了岗位人员工作满意度和积极性。
目前,Z2b皮带改造项目仍在紧张施工中。全体施工人员正以饱满热情和高度责任感,全力以赴推进项目建设,力求早日让改造后的皮带系统为公司创造更大价值。(刘耀邦)