生产技术-陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司
“紧”中求“好”,零成本技改见真章
2025年08月07日 22 信息员 字号
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近日,公司净化系统灰仓传来捷报,经过技术团队自主研发的氮气智能调控系统稳定运行,不仅彻底消除了人工操作带来的安全隐患,更实现了氮气消耗同比下降18%,以“零成本”技改践行了用“紧日子”过“好日子”理念,收获安全与效率双回报。

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这一成果的背后,源于公司对生产细节的精准把控。此前,净化系统灰仓为防止空气进入与一氧化碳形成爆炸性气体,需持续维持微正压氮气环境。但传统人工调控依赖巡检人员经验判断阀门开度与氮气流量,充氮不足易引发灰仓负压、空气渗入,充氮过量则造成氮气浪费,还会导致系统压力波动,潜藏安全与成本双重风险。“人工调节就像‘摸着石头过河’,稍不留神就可能出问题。”技术团队负责人坦言,如何平衡安全与成本,成为亟待破解的难题。

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为啃下这块“硬骨头”,公司技术员郭江平主动请缨,立下“不花一分钱”的军令状。他带领技术团队扎根现场,利用现有设备资源反复试验,自主设计控制逻辑、编写PLC程序,在灰仓氮气管路创新性增设智能控制阀与压力传感器,搭建起全自动闭环调控系统。该系统通过实时监测灰仓压力,当压力≤0.5kPa时自动开启充氮,≥1kPa时立即关闭,精准将压力稳定在安全区间,彻底告别“凭感觉操作”的历史。

“这套系统不仅‘聪明’,还很‘省钱’。”据介绍,技改全程未采购新设备,仅通过优化现有管路布局、自主编码调试,实现了零成本投入。而其带来的效益却立竿见影:氮气无效排放量减少10%以上,每年可节省氮气成本近50000元;后台自动记录的压力曲线,更为工艺优化提供了精准数据支撑,使系统运行效率提升1.4%。同时,因压力波动引发的设备故障同比下降6%,安全生产系数显著提高。

用“紧日子”过“好日子”不是被动节流,而是主动开源。公司将持续鼓励技术创新,以“小改小革”撬动“大效益”,让“紧日子”的精打细算,真正转化为企业高质量发展的“好日子”。(郑静 郭义轩)