


近日,公司反渗透浓水提质降垢技术项目成功落地运行,这套总投资326万元的系统,以“零浪费”改造思路实现了高含盐废水的资源化利用,成为践行用“赚钱”思维去“花钱”这一理念的鲜活注脚。项目投运后,每天可将900吨难处理的浓水转化为合格回用水,日节约水费1800元,每年可减少废水外排27万吨,彻底解决了长期困扰企业的废水处理难题。
据了解,该项目的核心是一套“预处理+双级反渗透”的闭环处理工艺,凸显出精准化设计的智慧。废水首先进入调节池均质水质,经高效沉淀池投加化学药剂去除硬度,再由无阀过滤器截留悬浮物,随后通过超滤膜去除微小颗粒和细菌,最后经原水反渗透(回收率75%)和浓水反渗透(回收率60%)双级脱盐,产出水总溶解固体(TDS)≤100mg/L,电导率≤300μS/cm,水质硬度近乎为零,产出来的水进而平替循环水和空冷岛喷淋用水,完全满足循环冷却、脱硫等工业用水需求。
项目的创新点体现在“精打细算”的改造策略上。团队充分利用原有矿井水处理厂房、3组预沉调节池及部分水泵设备,将投资集中在关键技术升级,新增的超滤系统和双级反渗透装置均采用模块化设计,配合DCS自控系统实现全自动运行。这种“利旧+升级”的模式不仅降低了60%的设备采购成本,还通过智能调控将隐性成本压缩至最低,真正做到了“把钱花在刀刃上”。
从绿色发展角度看,项目的环境效益尤为显著。处理后的回用水可直供四台机组辅机循环冷却水、二期空冷岛喷淋等场景,每年综合节约成本达146万元,同时使矿井水1#清水池液位得到有效控制,消除了高水位引发的安全环保风险。系统运行过程中,通过精准加药和智能反洗技术,减少了90%的化学药剂使用量,浓水排放量较改造前下降60%,为后续废水“零排放”项目奠定了基础。
“花出去的每一分钱,都要能生钱。”项目负责人的话道出了项目的核心逻辑。这套系统不仅以不到3年的回收期证明了用“赚钱”思维去“花钱”的理念智慧,更通过技术创新让废水从“环保包袱”变成了“资源富矿”。(郭义轩 姬米建)