绞龙焕新破瓶颈,磨粉产能跃新阶——电化分公司磨粉系统改造



分享到:
“新绞龙上岗后,设备‘胃口’变大了,车间粉尘消失了,小时产量直接跳涨20%!”生产车间里,操作员指着高效运转的磨粉系统兴奋地说。这场由输灰瓶颈引发的技术攻坚,正在释放出惊人的生产力,同样印证了在技改的“紧日子”里,蕴藏着“好日子”的无限生机。
磨粉系统自投运以来,三道枷锁始终制约着产能释放。绞龙“小马拉大车”,原绞龙设计容量与实际需求不匹配,高负荷运行时输灰效率不足,成为卡住产能的“咽喉”;产量撞上“玻璃顶”,因输灰能力掣肘,磨粉设备长期“吃不饱”,产能被死死压制在理论值之下;漏灰顽疾扰生产,灰量堆积导致绞龙盖板多处“冒烟”,粉尘外溢,更埋下安全隐患,清洁维护成本居高不下。
分公司联合工程服务公司打响技术升级攻坚战,经科学评估,选用高负荷输灰型绞龙替代老旧设备,输送容量与耐磨性双升级。施工团队优化安装工艺,确保新设备与磨粉系统无缝衔接。在维持原设备转速、能耗等参数前提下,通过绞龙升级释放系统潜能,实现“零增耗、提效能”的绿色改造。
改造后的生产线焕发全新活力,产能突破天花板,磨粉设备小时产量飙升20%,产能瓶颈彻底粉碎,月度生产计划完成率获强力支撑;现场告别“灰头土脸”,新型绞龙密封性能全面升级,盖板漏灰顽疾根治,作业环境达到粉尘排放环保标准。成本效率双优化,设备稳定性提升使维护频次锐减,高效输灰缩短生产周期,资源利用率显著提升。
从“卡脖子”到“动力核”的蜕变,印证着技术革新对生产力的解放。当最后一处漏灰点被密封胶封堵,新绞龙承载着灰粉欢快奔腾时,这条生产线无言展示着突破瓶颈的每一寸进深,是公司践行用“紧日子”过“好日子”的生动诠释,也是迈向高质量发展的坚实足迹。(谷兵兵 郑静)