2026年06月01日
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信息员
字号 6月1日,电化分公司2#气烧窑窑体砌筑工程顺利完成竣工验收,窑炉正式具备安全稳定运行条件,为分公司稳产高产筑牢核心设备根基。

据悉,该窑炉已连续高负荷运行6年,受长期高温、物料冲刷等工况影响,存在窑衬老化、耐火砖破损脱落等突出问题,设备运行安全隐患突出。本次检修施工重点开展旧耐火砖拆除分拣、合格旧砖复用、窑体整体重砌等核心工作,从根源上消除设备长期运行隐患,同步实现安全生产提质、运维成本压降、生产效能提升的多重目标。
本次施工涵盖受限空间、高空、动火等多项高风险工序,安全管控难度大、风险点密集。分公司严格压实全员安全生产责任制,推行施工现场网格化分区管理,组织全体作业人员完成三级安全教育及专项施工技术交底;严格执行作业票证审批、专职现场监护、动态隐患巡查管理制度,紧盯高危作业关键环节,全程实现零违章、零事故、零失控,构建起全链条施工安全管控闭环。
工程实施全流程精细化质量管控,筑牢工程实体质量防线。分公司对所有进场耐火材料、辅材开展双重复检,严禁不合格物料进场使用;技术团队优化砌筑施工方案,推行样板引路制度,技术人员全程旁站监督,精准管控基面清理、砖缝间隙、灰浆饱满度等关键工艺参数,严格落实分部分项工序验收机制。最终成型窑衬结构密实、贴合度达标,从源头规避窑衬开裂、脱落等常见质量缺陷,保障窑炉长周期稳定运行。
为降低停机检修对连续生产的冲击,分公司统筹人力、物资、机具各类资源,优化各施工工序衔接流程。通过实行施工班组24小时倒班作业、管理人员全程在岗值守模式,穿插推进旧砖拆除、分拣筛选、窑体砌筑等工序,动态调整施工进度计划,在安全、质量双达标的前提下,按期完成全部施工任务,最大限度压缩停机时长。同时,工程深度践行精益管控与绿色施工理念,对拆除的废旧耐火砖逐块检测、分拣筛选,复用性能达标砖体,大幅减少新耐火材料采购量,通过固废资源化利用实现降本降耗,达成安全生产、节能减耗与经济效益双赢。
此次2#气烧窑砌筑工程的圆满收官,彻底修复了窑炉本体设备缺陷,全面恢复窑炉额定运行性能。下一步,电化分公司将持续深化设备全生命周期精细化管理,常态化开展设备隐患排查治理,以可靠的设备运维体系夯实生产保障底盘,助力企业高质量发展。(石海阳)

