生产技术-陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司
公司氮气系统升级,实现“安全+效益”双提升
2025年07月14日 16 信息员 字号
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近日,公司全系统氮气、压缩空气扩容升级改造项目顺利竣工投运。该项目的落地不仅彻底解决了公司全系统氮气压力不足的安全隐患,更通过技术革新与资源优化,为公司绿色低碳高质量发展注入新动能。

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直面痛点,双重倒逼下的升级抉择

据了解,公司共有电化、洁能、五洲、来喜、联众、东源6个分公司,此前电化分公司系统氮气压力长期维持在0.2MPa左右,远低于《电石生产安全技术规程》中0.3MPa的安全临界值,存在连锁停炉的潜在风险,直接威胁生产连续性与作业安全。同时,由于洁能发电分公司压缩空气供应不足,1000立方米/小时制氮能力的设备实际出力不足50%,而电化分公司动力电电费高达0.45元/度,较洁能发电分公司用电(0.2765元/度)高出62.8%,能源成本差异显著。

“安全红线不能破,效益算盘必须精。”项目负责人表示,基于6家分公司氮气管网互通的先天优势,公司果断决策在洁能发电分公司引风机房东南侧新建设备厂房,通过增设高效能设备系统,既破解安全瓶颈,又盘活低成本能源资源,实现“一举双得”。

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技术突破,高标准配置打造标杆工程

项目采用“交钥匙工程”模式,从设备选型到施工建设全程对标行业顶尖标准。核心设备空压机选用SA+250A-8T型号,排气量达53.0m³/min,整机一级能效,电机防护等级IP55,搭配双级压缩技术与软启动系统,确保0.8MPa工作压力下稳定运行,满载噪声控制在85±3dB(A),优于国家环保标准。

干燥机采用CFKA-400N型号,额定处理量65m³/min,设计余量达20%,进出口过滤器均采用不锈钢材质,压力露点稳定在2-10℃,为压缩空气品质提供硬核保障。管道系统选用304不锈钢材质,耐腐蚀性与密封性双优;10m³与4m³储气罐均按Ⅰ类压力容器标准制造,设计压力1.05MPa,安全阀整定压力精准可控,从源头筑牢设备安全防线。

智能化水平成为项目一大亮点。系统接入公司DCS平台,通过硬接线方式实时传输排气压力、温度、电流及设备运行状态等关键数据,实现远程监控与智能调度,操作响应速度提升30%,运维效率显著优化。

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多维效益,安全与经济价值双丰收

项目投运后,电化分公司氮气压力稳定提升至0.3MPa以上,彻底满足安全规程要求,消除了因压力不足导致的停炉风险,每年可减少潜在损失超200万元。与此同时,通过洁能发电分公司对低成本能源的高效利用,相较电化分公司自行产气模式,年节约电费支出约36万元,投资回报率达35%。

在建设过程中,项目团队严格把控成本,将原140万元预算优化至106万元,通过联合体模式整合优质资源,仅用5个月即完成从设备进场到调试投运的全流程工作,较行业平均工期缩短20%。厂房建设采用37砖墙、现浇顶设计,搭配80mm厚外墙保温与-25℃耐低温SBS防水卷材,兼顾耐用性与节能性,为设备长期稳定运行提供可靠环境。

此次改造不仅是一次技术升级,更是公司统筹资源、协同发展的战略实践。下一步,公司将持续推进生产系统智能化、绿色化改造,以技术创新破解发展难题,为打造行业标杆企业奠定坚实基础。(郭义轩 姬米建)