


近日,公司成功完成电石炉净化系统布袋仓反吹机构的技术改造,有效解决了一氧化碳泄漏问题,大幅提升了生产安全性与稳定性。

据悉,在电石炉持续运行过程中,净化系统尾气里一氧化碳含量高达70%-80%,属于高浓度危险气体。布袋仓反吹机构肩负定期清灰重任,对维持过滤效果起着关键作用。然而,此前反吹机构轴封采用传统填料密封,弊端明显。因频繁运转,密封处磨损极快,维护人员需高频率更换密封材料 ,即便如此,密封效果仍难以稳定达标。给现场作业人员生命安全和生产环境带来极大隐患。

面对这一严峻问题,公司相关技术团队迅速响应,经过多轮现场勘查、技术研讨和方案比选,决定采用“密封盒+氮气保护”的创新技术方案。技术人员精心设计并加工了尺寸为φ346mmx340mmx290mm的金属圆体密封盒,将其制作成两半式抱箍结构。在反吹机构旋转轴处,用螺栓紧密连接两半式抱箍,实现对旋转轴的有效包裹。同时,引入微正压氮气至密封盒内部,形成一道致密的“气帘屏障”,成功阻止一氧化碳外溢。
此次改造项目实施过程中,技术人员严格把控每一道工序,从密封盒的精准加工,到安装时的毫米级校准,再到氮气引入系统的反复调试,确保了改造的高质量完成。项目完成后,经专业设备检测,轴封处一氧化碳泄漏量降低至安全阈值以下,几乎实现“零泄漏”,为生产筑牢安全防线。
该技术改造不仅消除安全隐患,也带来显著经济效益。因减少维护频次,设备运行时间延长,有效提升生产效率,降低维护成本。此外,环保效益同样突出,一氧化碳排放量减少,降低对周边环境的污染风险,助力公司绿色发展。“未来,公司将持续加大技术创新投入,密切关注行业先进技术,不断优化生产工艺与设备,为员工创造更安全的工作环境,为行业绿色、安全发展贡献力量。”设备技术员高彦飞说道。(郭义轩 郑静)