优化管路除隐患 升级工艺提效能



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近日,公司成功完成2#气烧窑导热油卸油管路的优化改造工程,有效解决了长期以来制约生产效率与安全的难题,大幅提升设备运行稳定性与工作效率。
改造前,2#气烧窑导热油卸油管路存在诸多问题。原管路材质为普通碳钢,因长期受高温、化学介质侵蚀,出现腐蚀、裂纹,渗油频发,不仅导致现场环境污染,更带来火灾安全隐患,时刻威胁生产安全。同时,原有管路未设置独立放油阀,每次放油都需通过拆卸法兰等繁琐操作,单次放油作业耗时长达21小时,严重制约设备检修进度与效率。此外,管路布局杂乱交错,部分区域贴近地面,受雨水、灰尘侵蚀,加速了管路腐蚀,进一步缩短使用寿命。
为彻底解决这些问题,公司成立专项检修组,对原有的三路补放油管进行全面优化。在不改变工艺点位的前提下,重新设计管路走向,采用“架空+分区隔离”布局,使管路整体离地5cm,有效避免地面积水和灰尘侵蚀,大大降低腐蚀速率,延长管路使用寿命。在提升安全性的同时,此次改造也大幅提高了操作便利性与工作效率。工作人员在散热器底部增设DN40放油球阀,并配套快速接头等装置,实现“一键式”放油操作,操作时间从原来的21小时缩短至数分钟。通过对阀门导流优化,形成“阶梯式”泄油通道,确保油液顺畅排出,避免残留,预计全系统放油检修时,放油速度将提升50%,极大提高工作效率,为设备快速检修、维护提供有力支持。
此次2#气烧窑导热油卸油管路改造工程,是公司在设备升级、安全生产、降本增效方面的重要举措。不仅消除安全隐患,改善工作环境,更提升设备运行效率与稳定性,为公司高质量发展奠定坚实基础。(郭义轩 郑静)