


今年以来,面对市场竞争加剧与成本管控压力,公司锚定“向管理要效益,以创新挖潜能”目标,以集团公司“四种经营理念”为抓手,多点突破、纵深推进降本增效行动。从技术革新到流程优化,从资源整合到数字化赋能,上下协同发力,交出满意答卷。
公司聚焦核心生产环节,技术研发投入250.7万元,通过兰炭分公司自动上料改造,大幅度降低人员劳动强度。同时积极探索先进操作技术,考察电石炉自动拉锅应用情况,不断推动智能化改造。自主研发的“一种用于电石生产的接触元件”实现抗蠕变性能提升40%,热膨胀系数匹配度达98%,工作温度稳定在80℃以下,彻底解决高温腐蚀难题。“一种用于电石生产的底环”实现焊口开裂风险降低70%,单位水流量提升40%,连接处硬度提升50%,检修效率提升50%。“一种电石生产用钎杆输送小车”实现与电石炉机器人无缝对接,较传统人工操作缩短30%工序衔接时间,并通过消除人工搬运环节,显著提升了生产安全性与设备使用寿命。目前此三项目成功获得国家实用型专利。
公司党委推行“基层党组织各类工作模板”统一化,有效解决各党支部资料形式多样、格式错乱、字体不统一等情况,提升了各党支部之间整体工作开展效率,降低了返工率、频繁打印纸张等问题;扎实推进“三定”改革工作,构建职能明确、权责清晰、人岗适配的新机制,组织机构由原来的10部2室1中心优化为8部2室,有效解决岗位重叠、人浮于事的问题,实现职能无重叠、事事有人管;推行“库存动态管理”模式,优化仓储数量与补货周期,极大提升库存周转率,并进一步降低了仓储成本;全公司开始推行无纸化办公,年度纸张、耗材费用节省超8万元。
公司持续开展“金点子”“创新创效”“降本增效”“揭榜挂帅”“人人都是创效者,岗位就是利润源”等活动,一线员工踊跃参与,累计收到100余项。其中,“优化工艺降低氮气消耗”项目通过调节输送压力来控制输送的气量,并优化氮气排放次数,实现降低新鲜氮气补充量,氮气总回收率较之前提升12.3%;“锅炉脱硝催化剂再生”项目节约生产成本23.9万元,同时再生后的催化剂化学性能恢复至95%以上,实现了环保与经济的双重效益;“卸灰阀变频调速控制”智能化改造项目通过HAZOP风险分析,植入氮气压力联锁保护程序,同时日均电耗下降246度,年节约用电成本近4万元。
公司将以此次成果为契机,持续深化管理创新与技术升级,推动降本增效从“攻坚战”向“持久战”转变,为企业转型高质量发展注入持久动力。(郭义轩)