冲床模具“小改造”助力生产“稳增长”



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进入四季度,电化分公司围绕“稳增长”生产经营任务,持续推进全员创效、岗位创新活动,通过电极壳制作冲床模具改造项目,实现减少维修费用11900元,进一步提升生产经营效率,为决胜四季度增添“新动力”。
据悉,此前电极壳使用冲床进行冲孔作业时,带料、打刀现象频繁出现,不仅易出现作业间断,工作效率降低等问题,还进一步加重了缓冲棒的损坏情况,增加了配件更换频率,造成维修费用增多。
电化分公司以“人人都是创效者,岗位就是利润源”攻关活动为契机,组织业务人员集思广益,对冲床模具进行优化改造,将缓冲棒的直径由原来的32mm改为40mm,同时对模具内安装缓冲棒的孔洞进行扩张,提高缓冲效果和工作效率。经过实验运行,成功解决了打刀、带料、缓冲棒破损等问题。
通过此次电极壳制作冲床模具优化改造,电极壳制作冲床设备使用寿命和稳定性大幅提高,既为职工提供了安全稳定的工作环境,降低了劳动强度,还降低了设备配件费用和材料报废费,实现每月节省聚氨酯缓冲棒24根,模具上下刀2套,节约维修费用11900元,做到了安全、效益的双提升。
下一步,电化分公司将持续紧抓创新创效工作,在降低成本、提高效率、提升质量等方面发挥作用,助力公司打赢冲刺全年任务的“收官之战”。(郑静 贺鹏)