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拨响成本管控“算盘珠” 做活节支降耗“大文章”
2023年11月01日 558 信息员 字号
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“既要完成生产任务、保证产品质量,还要降低生产成本,这是我们的首要任务和职责担当。”在电化分公司例会中,这是最多被提起的一段话。

今年以来,电化分公司面对“成本难题”,牢固树立过“紧日子”的思想,“西瓜”“芝麻”一起抓,通过一系列“组合拳”破除弊病,加速“降成本”各项举措疏通梗阻,化解分公司发展过程中的“成本烦恼”,在激烈的市场竞争中闯出了一条高质量发展之路。

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分公司一手抓“增效”,一手抓“节支”,把降本增效融入日常工作之中,贯穿重大任务之中。通过选用节能型电机,淘汰高耗能电机,提高电机的做功效率。实现厂区30KW以上电机全部更换完毕,并且在生产运行中减少2#沸腾炉的运行时间,降低破损率提高利用率,将兰炭筛网由2.2mm摸索改造为1.6mm,电石炉况逐步适应,实现兰炭(吨电石)全耗由当初的0.8吨降低为0.75吨左右,预计今年可实现节约兰炭近10000吨,充分落实了过“紧日子”要求,取得了可观的经济效益。电化分公司立足自身现状,从工艺、设备、生产等环节入手,苦练内功,坚持提质、降本,把成本降下来,把质量提上去,提高内部“造血”功能。

分公司着眼于实现长久降本增效目标,将成本管理的触角延伸到了“神经末梢”。合理利用峰谷用电,利用尖峰时段进行料面处理,降低生产成本。通过提高电石炉操作技能,树牢“波动就是事故”的生产管理理念,按照“是事故就要调查,有调查就要处理、整改”的闭环管理模式,杜绝了烧筋板电极事故,稳定电石炉生产运行。同时为每台关键设备建立"档案",不断加大设备管理和设备检修质量管理力度,大力推进修旧利废,“节”尽所能。三季度检修费用由最初核定的30元/吨,降至目前15.97元/吨,前三个季度检修费用环比2022年同期降幅65.99万元。

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与此同时,分公司聚焦核心设备升级管理,减少电机壳制作过程尺寸误差,对焊接质量进行渗漏检验,每周对电极壳焊接质量和垂直度进行周期性检查,通过各级监督管理保证电石炉核心设备长周期稳定运行,为降本增效行动增添安全新动能。通过2年谋划布局,不锈钢筋板全部退出,更换为冷轧板,节约成本约50万元。根据年初制定的产量计划,全面规划全年成本预算,将可控成本分解到各车间,把成本责任落实到工段、班组。做到了班组有指标,人人有压力,使成本管控的主体落实到了生产一线的每一名职工。

接下来,分公司将继续牢固树立“算账抓生产,算账抓经营”意识,锚定降本增效目标不放松,在成本上精打细算,在挖潜上“精雕细琢”,在生产上精耕细作,精准施策聚合力,谱写节支降耗增收的“大文章”。(尤康 郑静)